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1.熱熔后柱頭過小
1)溫度過低
比較明顯的現象是一切都按要求去做了,可在熱熔結束之后,通過觀察可以看到柱頭較小,組件之間比較松垮,甚至能把它們之間分開。如果此時去觀察溫控器,可以從溫控器顯示屏上端看到實際溫度并未達到設置的溫度。解決方法是:先看熱電偶開關是否處于開啟狀態,如果沒有,先把熱電偶開關打開。接著要做的是耐心等待實際溫度達到設置的溫度,然后才能進行熱熔。
2)熱熔頭和熱熔柱不成直線關系
熱熔結束之后,拿起結構組件可以看到,熱熔柱僅有部分被熱熔,從外觀形態上看,似乎熱熔柱有被強迫壓彎的嫌疑。與溫度過低不同的是結構組件間非常的牢固。解決方法是:再重新放置一個裝配ok的結構組件,如果熱熔后是正常的,說明先前放置的不到位。如果仍是原樣,則需進行調試或對夾具重新進行定位。
3)熱熔時間過短
當按下啟動按鈕后,發現結構組件出現錯位,偏斜等現象,按下急停按鈕,由于夾具基座與限位柱的撞擊使得結構組件又恢復到正常的狀態,此時拔起急停按鈕,熱熔機繼續進行熱熔。待熱熔結束之后觀察,可以看到熱熔柱柱頭較小。原因是下壓及熱熔時間分為了兩部分:急停和下壓及熱熔,由此可知熱熔時間不足。解決方法是:放在熱熔夾具內,進行二次熱熔。
2.熱熔后結構組件分離
1)由于夾具基座與限位柱的撞擊,使得結構組件分離
把裝配好的結構組件放入夾具內,待熱熔結束后可以看到結構組件是分離的。如果我們從結構組件放入夾具內,看到熱熔結束,可以發現當夾具基座與限位柱貼近時,明顯的撞擊使得在熱熔前已讓結構組件分離。自然而然在熱熔后也是分離的。解決方法是:先看進程的實際運行時間與設置時間是否相協調,如果后者大于前者,可直接對限流器進行調整,使進程的速度變緩;如果兩者相當,先對進程時間進行重新設置,再對限流器進行調整,實際效果以撞擊后結構組件不分離為佳。
2)結構組件裝配不到位
特別在上夜班人比較困時,自我感覺裝配的非常好,可熱熔之后卻發現結構組件是分離的。旁人能很清楚的看到,熱熔機操作者只是本能的從事裝配-熱熔-取出這一循環過程,至于是否裝配到位并沒有清醒的認識。也就是說,此時的熱熔機操作員只要一裝配了,不管是否裝配ok就放入夾具內進行熱熔,這豈有熱熔后結構組件不分離的道理。
3)熱熔柱過細過短
即使一切都是按照正常的操作規范來做,可待熱熔結束之后,從熱熔夾具內拿出結構組件時,還是發現結構組件是分離的。如果對熱熔過程進行全程的觀察,可以發現在熱熔結束之后,從夾具內尚未取出結構組件時,它們的裝配是非常到位的,只是熱熔柱頭不足以起固定作用,取出后也就自然的分離了。
解決方法是:在沒有不良作用的影響下,盡可能的降低熱熔頭的高度,或者,更換尖端面的熱熔頭,目的是盡可能的增加熱熔柱的柱頭,使結構組件間固定的比較牢固。
3.熱熔柱過高
1)熱熔頭調整的過高一般是在更換熱熔夾具之后,或更換熱熔頭之后,或改換生產其他的產品。從目觀上看,熱熔柱熱熔后的高度大于品質要求;從感官上講,用手可以晃動結構組件。解決方法是:旋轉調節手柄,降低熱熔頭的高度。
2)熱熔時間過短和1熱熔后柱頭過小中.
3)熱熔時間過短,現象同時存在的,解決方法也是一樣的。
4.熱熔頭把結構組件從夾具中帶出
有時,當熱熔結束之后,熱熔頭抬起時,會連帶的把結構組件從夾具中帶起,隨后又掉落在夾具中,更甚者,有的待夾具基座返回到起始位置時,結構組件才從熱熔頭上掉落。這種情況既不利于生產,也在取回結構組件時存在一定的危險性。此種情況的發生一般存在于要求設置較高的溫度。
解決方法是:1)適當的降低設置的溫度;2)把下壓及熱熔時間調短。
5.按下啟動按鈕后沒動靜
1)沒有氣源
按下啟動按鈕后,可以從控制器的顯示屏中看到某一行程的時間在變化,從這說明設備是正常的。再用手推夾具基座可以看到基座在運動,或熱熔頭處于沒有氣壓支撐的狀態,從這說明沒有氣源。
解決方法:可先查看氣壓表上端的組套,如果處于撥離氣壓表方向,則把組套撥向氣壓表方向。然后再查看氣壓表,如果氣壓為零,則說明氣源出現了問題,只有耐心的等待了;如果氣壓值正常,則可以正常的生產了。如果用手推夾具基座還可以看到基座在運動,或熱熔頭仍處于沒有氣壓支撐的狀態,一定是機柜內部的控制閥處于關閉狀態,打開控制閥就行了。
2)急停按鈕沒拔起
按下啟動按鈕后,熱熔機沒有啟動。同時控制器的顯示屏中任何一行程的時間都沒有變化,此時的情況說明急停按鈕沒有拔起。
解決方法是:拔起急停按鈕。
6.相對應的殼體外觀表面凸起
通過觀察可以看到,突起的位置恰好和熱熔柱的位置相對應。同時也可以看到,熱熔柱的柱頭非常的薄,被熱熔柱固定的組件也有少許的凹陷。這說明受到了硬的物體的撞擊,此時與之接觸過的也只有熱熔頭。
解決方法是:旋轉調節手柄,升高熱熔頭的高度。